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數(shù)控銑床導(dǎo)軌副常見故障診斷?

發(fā)布時間:2019-05-29 14:51:54    點擊數(shù):0   【

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1數(shù)控銑床導(dǎo)軌上的移動部件運動不或不能移動若導(dǎo)軌間過小或壓板與導(dǎo)軌壓過緊,或?qū)к壉砻嫜袀紩斐梢苿硬考\動不、卡滯至不能移動,進而產(chǎn)生進給電動機過熱報的故。如果故障原因是壓板壓得過緊,則應(yīng)卸下壓板,新調(diào)壓板與導(dǎo)軌隙;如果是導(dǎo)軌鑲條調(diào)得太緊,使鑲條與導(dǎo)軌的間隙太小,則需松開條止動螺釘,調(diào)整鑲條螺栓,使運動部件運動靈活,保證0.03mm的塞尺無法塞進,然后鎖緊止動釘。

2數(shù)控銑床導(dǎo)軌研傷潤滑油能使導(dǎo)軌間形成一層極的油膜,阻止或減少導(dǎo)軌直接接觸,減小摩擦和磨損,從而延長導(dǎo)軌的使用壽命。同時,對于低速運動,導(dǎo)軌的潤滑可以防止爬行;對高速運動,則可減少摩擦熱和熱變形。

出現(xiàn)導(dǎo)軌研傷故障的主要原因是潤滑系統(tǒng)出現(xiàn)故,導(dǎo)致導(dǎo)軌潤不良,或因維護不佳,導(dǎo)軌防護罩損害但未及時更換,使導(dǎo)軌里落臟物。另外,長期件或承過分集中的載荷,也會使導(dǎo)軌局部磨損嚴(yán)重。

數(shù)控銑床

3數(shù)控銑床加工面在接刀處不平。導(dǎo)軌是數(shù)控銑床各主要部件相對位置和運動的基準(zhǔn),它的精度直接影響數(shù)控銑床成形運動之間的相互位置關(guān)系。因此它是影響工件的幾何誤差的主要因素之一。

排除此類故障的方法是調(diào)整機床使其水平調(diào)整導(dǎo)軌在水平面內(nèi)和垂直面內(nèi)的直線度誤差調(diào)前后導(dǎo)軌在垂直面內(nèi)的平行度(扭曲度差。

4數(shù)控銑床低速爬行低速運動時,作為運動部件的動導(dǎo)產(chǎn)生爬行現(xiàn)象。低速運動的平穩(wěn)性導(dǎo)軌的結(jié)構(gòu)和潤滑,動、靜擦因數(shù)的差值,以及導(dǎo)軌的剛度等有關(guān)。因此,原來工作正常的數(shù)控床,若現(xiàn)低速爬行的故障,主要原因可潤滑系統(tǒng)潤滑泵工作不正常或油路堵塞,從而使導(dǎo)軌潤滑狀態(tài)不良。

數(shù)控銑床

 

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【例1】移動過程中產(chǎn)生機械干涉的故障維修。

故障現(xiàn)象某加工中心采用直線滾動導(dǎo)軌,安裝后用手轉(zhuǎn)珠絲進行手感檢,發(fā)現(xiàn)作臺X軸方向移動過程中產(chǎn)生明的機械干涉,運動阻力很大。

故障分析及處理:故障明顯發(fā)生在機械結(jié)構(gòu)部分下工作臺,首先檢滾珠絲杠與導(dǎo)軌的行度,檢合格。再檢查兩導(dǎo)軌的行度,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)行度嚴(yán)超差。拆下兩條直線導(dǎo)軌中滑板上直線導(dǎo)軌安裝基行度,檢合格。再檢查直線導(dǎo)軌,發(fā)現(xiàn)一條直線導(dǎo)軌的安裝基其滾道的平行度嚴(yán)重超差0.5mm。更換合格的導(dǎo)軌,新裝好后故排除

【例2】跟蹤誤過大報的故障維修

故障現(xiàn)CJK6136型數(shù)控銑床運動過Z軸出現(xiàn)跟蹤過大報

障分析及處理該機床采用半閉環(huán)控制系統(tǒng),Z移動時產(chǎn)跟蹤誤差報警,參數(shù)檢對電動機與杠的連接部行檢,結(jié)果正將系統(tǒng)的示方式設(shè)為負(fù)載電流顯示,空載時發(fā)現(xiàn)電流為額定電流的40%左右,快速移動時就出現(xiàn)跟蹤誤差過大報警。用手觸摸Z軸電動機,明顯感覺到電動機發(fā)熱。檢查Z軸導(dǎo)軌板,發(fā)現(xiàn)壓板與導(dǎo)軌間隙小于0.01mm。可以判斷是由于壓板壓得太緊而導(dǎo)致摩擦力太大,使得Z軸移動受阻,導(dǎo)致電動機電流過大而發(fā)熱,快速移動時產(chǎn)生丟步而造成跟蹤誤差過大報警。松開壓板,使得壓板與導(dǎo)軌間的間隙為0.02?0.04mm。鎖緊緊定螺母,重新運行,機床故障排除。

數(shù)控銑床

【例3】導(dǎo)軌潤滑不足的故障維修。

故障現(xiàn)象:TH6363型臥式加工中心Y軸導(dǎo)軌潤滑不足。

故障分析及處理:TH6363臥式加工中心采用單線阻尼式潤滑系統(tǒng),故障產(chǎn)生以后,開始認(rèn)為是潤滑時間間隔太長,導(dǎo)致Y軸潤滑不足。將潤滑電動機啟動時間間隔由15min改為10minY軸導(dǎo)軌潤滑有所改善但是油仍不理想,故又集中注意力查找潤滑管路問題,潤滑管路完好擰下Y軸導(dǎo)軌潤滑計件,檢發(fā)現(xiàn)計件中的小孔堵塞。清洗后,故障排除。

 

 

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